“我們也曾經(jīng)吃過虧,當(dāng)時覺得不可能按期完成,真的太難了?!边@個一邊說著“難”,一邊抓緊時間和同事們研究方案的男人叫蘭學(xué)文。如今,在他和同事們的共同努力下,示范項目重要模塊的焊接合格率達到了99.53%。回顧這一切,蘭學(xué)文真正明白了什么叫“吃虧是?!薄?/p>
2009年,剛剛碩士畢業(yè)的蘭學(xué)文懷著對核電建設(shè)的青春熱血前往山核進行核電事業(yè)的探索。當(dāng)時正值山核一期核電建設(shè)開工,焊接專業(yè)畢業(yè)的他剛一進公司就一頭扎進了焊接管理的工作當(dāng)中。在那兒度過的九年時光里,蘭學(xué)文一邊理解先進的核電技術(shù),一邊進行核電焊接知識的學(xué)習(xí)。不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江海。九年的深入探索和實踐,使蘭學(xué)文從一名核電“小白”變成了焊接指導(dǎo)的“大拿”,并逐漸摸索出一套成熟的焊接指導(dǎo)經(jīng)驗。
2018年,蘭學(xué)文懷揣著建設(shè)三代核電的夢想來到國核示范,與此同時,更大的挑戰(zhàn)也在等待著他?!罢f實話,剛開始做這件事的時候,我心里也沒底”,回想起去年七月份接到任務(wù)時,蘭學(xué)文的心里像“十五只吊桶打水――七上八下”。直到現(xiàn)在,任務(wù)完成的曙光在即,他懸著的心終于可以放下來了。
為提升示范工程重大模塊的焊接質(zhì)量,蘭學(xué)文和他們的同事沒少下功夫。畢竟這樣精細的工作,無論交給誰,都需要付出極大的耐心和責(zé)任心才可以保障焊接質(zhì)量無可挑剔。“我們也是吃了虧才知道問題這么嚴(yán)重,有時候因為返工這一件事,導(dǎo)致拼裝任務(wù)不能按時完成,工期延遲半個月、一個月都是有可能的?!睉{借在依托項目工作的幾年經(jīng)驗,蘭學(xué)文開始從焊接指導(dǎo)方面嚴(yán)控焊接質(zhì)量。結(jié)合之前施工的經(jīng)驗反饋,他們終于找到了問題發(fā)生的關(guān)鍵:在焊接過程中,需要返工的部分往往出現(xiàn)在焊縫根部?!凹热粏栴}找出來了,那我們就聯(lián)合總包及施工單位的負責(zé)人,每一條焊縫仔細地檢查,不放過一絲一毫;對于出現(xiàn)問題的焊縫,我們要求總包一定要做好經(jīng)驗反饋,避免模塊拼裝階段的變形風(fēng)險,這很重要;同時告誡焊接人員,在焊接過程中一定要仔細、謹慎,爭取一次把事情做好,避免之前出現(xiàn)的問題重復(fù)上演。這個虧,我們再也不想吃第二次了!”蘭學(xué)文堅定的說道。
細小焊縫,成就“大國重器”。通過加強焊接質(zhì)量過程控制,蘭學(xué)文和他的同事成功將焊接合格率控制在了99.53%,極大減少了焊縫返修帶來的影響,為示范項目的建設(shè)贏得了寶貴的時間?!俺蕴潧]什么,重要的是怎樣從中吸取經(jīng)驗教訓(xùn),吃虧‘吃’出來這么好的成績,值了!”蘭學(xué)文的臉上露出了燦爛的笑容。
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