11月29日,國(guó)神億利電廠1號(hào)機(jī)組真空測(cè)點(diǎn)治理改造一次成功,通過(guò)對(duì)機(jī)組啟動(dòng)后升、變負(fù)荷真空值的監(jiān)測(cè)比對(duì),確認(rèn)機(jī)組真空信號(hào)偏差大的問(wèn)題徹底解決,有效提高真空值、降低機(jī)組煤耗,每年可節(jié)約成本約40萬(wàn)元,助力企業(yè)提質(zhì)增效。
該廠1號(hào)機(jī)組在進(jìn)行快速變負(fù)荷及汽機(jī)真空嚴(yán)密性實(shí)驗(yàn)時(shí),多次發(fā)生汽機(jī)真空值存在測(cè)量偏差的問(wèn)題,給機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)一定影響,且易造成運(yùn)行人員對(duì)參數(shù)的誤判斷,導(dǎo)致真空保護(hù)誤動(dòng)的不安全事件發(fā)生。熱工專(zhuān)業(yè)對(duì)出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)的歷史曲線進(jìn)行分析及現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)真空測(cè)點(diǎn)取樣管路布置不合理,坡度不符合要求,且管路直徑較小,容易造成管路積水,影響測(cè)量準(zhǔn)確性。針對(duì)該問(wèn)題,技術(shù)人員積極查閱資料、咨詢(xún)廠家,經(jīng)過(guò)可靠性論證后,最終確定治理改造方案,利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)實(shí)施。在治理改造過(guò)程中,該廠嚴(yán)格執(zhí)行改造方案,將DCS及DEH真空異常測(cè)點(diǎn)PT3210C、PT3209B所采用的3號(hào)均壓取樣管管路由原來(lái)直徑16毫米碳鋼管更換為直徑25毫米的白鋼管,并由儀表壓力取樣管進(jìn)行連接,真空取樣管路的鋪設(shè)安裝向上傾斜,確保管路從取樣管斜向上到壓力變送器、壓力開(kāi)關(guān)支架,便于氣體內(nèi)的凝結(jié)水能順利流回凝汽器,有效防止因凝結(jié)水進(jìn)入測(cè)量管路造成測(cè)量誤差。
通過(guò)對(duì)汽機(jī)真空信號(hào)偏差大的治理,1號(hào)機(jī)組真空測(cè)量參數(shù)的準(zhǔn)確性大幅提升,為機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供有力保障。
評(píng)論