截至12月6日,國家能源集團(tuán)浙江公司余姚電廠優(yōu)化燃?xì)廨啓C(jī)清吹時(shí)長后穩(wěn)定運(yùn)行100天,創(chuàng)國內(nèi)同類型機(jī)組最優(yōu)。
啟動(dòng)過程燃機(jī)清吹是燃機(jī)冷拖狀態(tài)下,用空氣將燃?xì)廨啓C(jī)和余熱鍋爐內(nèi)可能存在的可燃?xì)怏w吹掃的過程,通過調(diào)整燃?xì)廨啓C(jī)清吹時(shí)長,能夠達(dá)到減少燃機(jī)透平和余熱鍋爐受熱面的強(qiáng)化冷卻時(shí)間、節(jié)約啟機(jī)過程廠用電消耗及減少受熱面的熱量損失的作用。
為了進(jìn)一步挖潛增效,余姚電廠向生產(chǎn)要效益,就燃?xì)鈾C(jī)組日啟夜停的運(yùn)行特點(diǎn),針對(duì)啟動(dòng)過程中清吹時(shí)間進(jìn)行深入研究,通過防止爆燃的安全系數(shù)理論分析、在線可燃?xì)怏w濃度監(jiān)測裝置的增加,以及相關(guān)邏輯保護(hù)優(yōu)化,將清吹時(shí)間從12分鐘減少至10分鐘,通過100天運(yùn)行檢驗(yàn)證明該項(xiàng)改造是成功的。清吹時(shí)間10分鐘已經(jīng)成為國內(nèi)同類型機(jī)組最短的清吹時(shí)間,這減少的2分鐘不僅減少不必要的金屬應(yīng)力和形變量,提升機(jī)組安全性,而且全年可節(jié)電17.8萬度,進(jìn)一步提高了機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。
重型燃?xì)廨啓C(jī)控制系統(tǒng)都是各大制造廠家自帶配置,且不對(duì)用戶開放說明。余姚電廠通過對(duì)燃機(jī)清吹機(jī)理的研究,對(duì)清吹控制邏輯設(shè)計(jì)背景的深入分析和細(xì)致計(jì)算,采取了對(duì)應(yīng)的安全措施后,修改了清吹控制程序,在保證安全的前提下提高了余熱鍋爐等熱部件的安全可靠性,同時(shí)還取得一定的經(jīng)濟(jì)收益,為國內(nèi)大型燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的設(shè)計(jì)、維修及運(yùn)行提供了分析方法和改造思路,為提高我國燃?xì)廨啓C(jī)的理論分析和實(shí)際運(yùn)行水平起到很好的示范作用。
評(píng)論