本網(wǎng)訊 近日,湘潭發(fā)電公司設(shè)備部電氣專業(yè)組利用機(jī)組集中檢修期間深入學(xué)習(xí)《大氣污染物瞬時(shí)超標(biāo)控制措施》《環(huán)保設(shè)備利用率措施》等環(huán)保管理制度,并加強(qiáng)對(duì)大功率電氣設(shè)備、大電流運(yùn)行狀態(tài)的檢查核對(duì),以精細(xì)化管理促節(jié)能降耗水平提升。
在2號(hào)機(jī)開機(jī)后的運(yùn)行過程中,設(shè)備部電氣點(diǎn)檢員檢查發(fā)現(xiàn)當(dāng)爐尾溫度達(dá)到設(shè)計(jì)值360℃后,電加熱器的理論輸出電流應(yīng)該降為0 A,但實(shí)際電流為120A。通過與環(huán)保專業(yè)交流溝通,并與熱控專業(yè)共同判斷檢查,發(fā)現(xiàn)電加熱器控制邏輯內(nèi)有5%的最低限制頻率,將最低限制頻率解除后,電加熱器的實(shí)際電流由120A降為65A,說明電加熱器的控制方式存在問題導(dǎo)致電流無法降為0 A。為解決這一問題,電氣組現(xiàn)場(chǎng)檢查每組電加熱器的運(yùn)行電流,發(fā)現(xiàn)第六組由可控硅控制的加熱器B C相之間存在65 A的運(yùn)行電流,初步判斷為該組可控硅故障或PLC信號(hào)不正確導(dǎo)致。點(diǎn)檢員“對(duì)癥下藥”,將該組加熱器退出運(yùn)行后,脫硝電加熱器在爐尾溫度達(dá)到360℃時(shí),電流降為0 A。
設(shè)備部電氣專業(yè)以109項(xiàng)能耗指標(biāo)為抓手,加強(qiáng)設(shè)備能耗治理,通過對(duì)2號(hào)脫硝電加熱器的檢查,徹底解決了電加熱器電流不能歸0的故障,保障了設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,提升了節(jié)能降耗管理水平。
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在2號(hào)機(jī)開機(jī)后的運(yùn)行過程中,設(shè)備部電氣點(diǎn)檢員檢查發(fā)現(xiàn)當(dāng)爐尾溫度達(dá)到設(shè)計(jì)值360℃后,電加熱器的理論輸出電流應(yīng)該降為0 A,但實(shí)際電流為120A。通過與環(huán)保專業(yè)交流溝通,并與熱控專業(yè)共同判斷檢查,發(fā)現(xiàn)電加熱器控制邏輯內(nèi)有5%的最低限制頻率,將最低限制頻率解除后,電加熱器的實(shí)際電流由120A降為65A,說明電加熱器的控制方式存在問題導(dǎo)致電流無法降為0 A。為解決這一問題,電氣組現(xiàn)場(chǎng)檢查每組電加熱器的運(yùn)行電流,發(fā)現(xiàn)第六組由可控硅控制的加熱器B C相之間存在65 A的運(yùn)行電流,初步判斷為該組可控硅故障或PLC信號(hào)不正確導(dǎo)致。點(diǎn)檢員“對(duì)癥下藥”,將該組加熱器退出運(yùn)行后,脫硝電加熱器在爐尾溫度達(dá)到360℃時(shí),電流降為0 A。
設(shè)備部電氣專業(yè)以109項(xiàng)能耗指標(biāo)為抓手,加強(qiáng)設(shè)備能耗治理,通過對(duì)2號(hào)脫硝電加熱器的檢查,徹底解決了電加熱器電流不能歸0的故障,保障了設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,提升了節(jié)能降耗管理水平。