1設(shè)備簡(jiǎn)介
河北某熱電公司9號(hào)鍋爐系東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG1025/17.4-Ⅱ12型、亞臨界參數(shù)、四角切圓燃燒、自然循環(huán)、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、半露天布臵、全鋼構(gòu)架的∏型汽包爐。
2事件經(jīng)過
2021年10月10日09時(shí)30分,鍋爐點(diǎn)檢員巡檢設(shè)備發(fā)現(xiàn)9號(hào)爐3號(hào)角E層燃燒器觀火孔附近存在泄漏聲,懷疑水冷壁泄漏。16時(shí)20分,異響聲音增大,同時(shí)對(duì)比同工況給水流量較主蒸汽流量增大30t/h,判定為水冷壁泄漏。為降低設(shè)備損壞程度,申請(qǐng)停機(jī)臨修。10日18時(shí)50分向中調(diào)申請(qǐng)停機(jī)。23時(shí)30分機(jī)組開始滑停,11日02時(shí)25分機(jī)組解列,鍋爐放水投快冷。12日07時(shí)05分,“9號(hào)爐爐本體消缺”熱機(jī)一種工作票開工,腳手架搭設(shè),9號(hào)爐水冷壁管檢查及更換泄漏的水冷壁管工作開始。
3 消缺情況
更換原始泄漏的水冷壁管1根及其相鄰被吹損的管3根,換管長(zhǎng)度為3000mm,并對(duì)泄漏點(diǎn)周圍水冷壁管檢查,未見吹損痕跡及鼓包跡象。
4 原因分析
4.1設(shè)備概述
9號(hào)爐為東方鍋爐廠所設(shè)計(jì)DG1025/17.4-Ⅱ型鍋爐,于2009年12月投入商業(yè)運(yùn)行。鍋爐水冷壁為全焊接式膜式水冷壁,水冷壁管規(guī)格為63.5×7.5,材質(zhì)為SA-210C,節(jié)距為76.2mm,最近一次檢修時(shí)間為:2021年4月29日至6月17日,工期50天。
4.2 泄漏點(diǎn)分析
現(xiàn)場(chǎng)水冷壁管泄漏共計(jì)3根,為2021年5月份機(jī)組A級(jí)檢修中更換的新管段,位于前墻水冷壁標(biāo)高29米右數(shù)第139、140、141根。泄漏點(diǎn)共計(jì)6處,分別為右數(shù)第139根1處、右數(shù)第140根4處、右數(shù)第141根1處。
宏觀檢查:前墻右數(shù)第140根存在脹粗鼓包現(xiàn)象,脹粗鼓包部位最大值73.5mm(原始管徑63.5mm),脹粗值15.7%,遠(yuǎn)大于《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》(DL/T438-2016)9.3.19規(guī)定3.5%,鼓包的頂端存在破口,破口長(zhǎng)約15mm,寬約6mm,破口粗糙,邊緣為不平整鈍邊,不鋒利,破口內(nèi)外壁周邊在沿管子軸向均存許多細(xì)小裂紋,破口內(nèi)壁周邊存在較為嚴(yán)重的氧化皮,且破口處管壁厚度減薄,破口邊緣呈脆性特征,從宏觀可見爆口具有長(zhǎng)期過熱特征。右數(shù)第139、141根泄漏點(diǎn)表面有吹損形成的深坑,泄漏處無脹粗及外擴(kuò)性破口。經(jīng)分析確認(rèn)前墻水冷壁右數(shù)第140根泄漏點(diǎn)為第一泄漏點(diǎn)。
4.2.1 管段內(nèi)壁情況檢查
本次共計(jì)割管四根,分別為右數(shù)第138(滲鋁螺紋管)、139(非滲鋁管)、140(滲鋁管)、141根(非滲鋁管),內(nèi)壁檢查發(fā)現(xiàn):滲鋁管內(nèi)壁存在大量垢渣及氧化皮,而非滲鋁管內(nèi)壁光滑。
4.2.2 金相取樣情況
右數(shù)第140(滲鋁)、141(非滲鋁)根距爆口中心點(diǎn)上100mm距離各取一段管段進(jìn)行金相組織對(duì)比分析,金相組織基本一致,右數(shù)第140根爆口管抗拉性能平均值490.96Mpa,符合ASMESA210/SA210M-2010《鍋爐和過熱器用無縫中碳鋼管子》要求抗拉強(qiáng)度≥485Mpa。
4.3 化學(xué)垢量分析
取泄漏點(diǎn)周邊四根水冷壁管段進(jìn)行化學(xué)垢量分析,結(jié)果如下:
右數(shù)第138根(滲鋁管)向火側(cè)354.38g/㎡;
右數(shù)第139根(非滲鋁管)向火側(cè)60.15g/㎡;
右數(shù)第140根(滲鋁管)向火側(cè)549.68g/㎡;
右數(shù)第141根(非滲鋁管)向火側(cè)41.16g/㎡。
滲鋁管向火側(cè)垢量均大于《火力發(fā)電廠鍋爐化學(xué)清洗導(dǎo)則》(DL/T794-2012)要求的250g/㎡。
4.4 鼓包泄漏原因分析
熱負(fù)荷高區(qū)域水冷壁發(fā)生鼓包的原因一般為4種:
4.4.1 給水水質(zhì)不合格,雜質(zhì)進(jìn)入鍋爐,受熱面結(jié)垢影響換熱;對(duì)比滲鋁管和非滲鋁管垢量情況,可排除因水質(zhì)不合格,受熱面結(jié)垢影響換熱的原因。
4.4.2 火焰掃墻,造成水冷壁管長(zhǎng)期過熱。掃墻區(qū)域溫度很高,使得水冷壁金屬表面產(chǎn)生較大的溫度梯度,若管內(nèi)介質(zhì)冷卻能力不足,會(huì)直接導(dǎo)致水冷壁超溫。
現(xiàn)場(chǎng)觀察脹粗爆管相臨近管道,均未出現(xiàn)過熱鼓包跡象,從金相組織分析,機(jī)械性能合格,可排除此原因。
4.4.3 水冷壁管內(nèi)介質(zhì)流量不足,管內(nèi)有焊渣或者沉積物等異物,降低了管內(nèi)介質(zhì)流速,加劇了傳熱惡化,造成管子因強(qiáng)度不足而發(fā)生過熱。通過切開爆口管段的下彎頭查看,未發(fā)現(xiàn)異物堵塞,內(nèi)窺鏡檢查水冷壁下聯(lián)箱,未發(fā)現(xiàn)異物堵塞入口管段,可排除此原因。
4.4.4 管壁內(nèi)部表面狀態(tài)不良,傳熱不足。表面狀況不良的管段更易積垢,加劇傳熱惡化。對(duì)右數(shù)第140根內(nèi)壁情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)壁存在大量氧化皮及水垢,局部氧化皮厚度已達(dá)0.6mm,可判斷:因滲鋁管內(nèi)壁存在氧化皮,傳熱惡化,導(dǎo)致水冷壁管局部管壁超溫形成鼓包。
4.5 滲鋁管內(nèi)壁形成氧化皮原因分析
滲鋁鋼的生產(chǎn)方法有熱浸滲鋁、粉末滲鋁、感應(yīng)滲鋁、氣相滲鋁、料漿滲鋁和鍍鋁等。
河北某熱電公司9號(hào)機(jī)組鍋爐2021年大修中更換的水冷壁管,采用熱浸鋁法滲鋁工藝,查閱《鋼鐵熱浸鋁工藝及質(zhì)量檢驗(yàn)》JB/T9206-1999標(biāo)準(zhǔn),熱浸鋁工藝過程通常為:經(jīng)除油、除銹和表面預(yù)處理后,浸入740℃左右的純鋁液中處理8至10min,取出后甩光,即得熱鍍鋁樣品。經(jīng)上述處理的樣品,在900至980℃的加熱爐中保溫4h至6h,進(jìn)行退火擴(kuò)散處理,即得滲鋁樣品。
其過程中的表面預(yù)處理亦稱助鍍,是滲鋁件的關(guān)鍵步驟。除銹后鋼件露出的活性金屬表面在空氣中極易氧化,一旦產(chǎn)生氧化,不但不能浸上鋁,而且也無法進(jìn)行擴(kuò)散,從而產(chǎn)生漏滲。熱浸時(shí)必須保持這個(gè)活性面與鋁液接觸,以保證鋁原子直接滲到基體中去。在熱浸鋁前對(duì)活性表面加以保護(hù),在其表面產(chǎn)生一層鈍化保護(hù)膜。熱浸時(shí),此膜很快溶解,又露出原來的活性表面,以便熱浸鋁。但如果除油除銹后,水冷壁管內(nèi)表面沒有經(jīng)過適當(dāng)?shù)谋砻骖A(yù)處理就進(jìn)行熱浸鋁,則在其后的步驟尤其是擴(kuò)散滲鋁步驟中,易產(chǎn)生較厚的氧化鐵皮。
4.6 檢修工藝分析
2021年5月份A級(jí)檢修期間,訂購(gòu)的水冷壁鰭片滲鋁管到廠驗(yàn)收后,在使用前均進(jìn)行了內(nèi)壁噴砂除銹處理。但水冷壁管長(zhǎng)度8m、內(nèi)徑Φ48.5mm,噴砂除銹工藝僅能對(duì)水冷壁管兩端2米左右起到良好的除銹效果,中間部分除銹效果不佳,造成更換到鍋爐上的水冷壁管內(nèi)壁局部可能存在氧化皮。
綜上,此次9號(hào)爐水冷壁鼓包泄漏的直接原因?yàn)椋翰少?gòu)的水冷壁鰭片滲鋁管的滲鋁工藝不當(dāng),造成水冷壁管內(nèi)壁存在較厚氧化皮,噴砂工藝受管徑限制不能完全消除內(nèi)壁氧化皮,運(yùn)行中傳熱惡化,導(dǎo)致水冷壁管局部管壁超溫形成鼓包泄漏。
5 暴露問題
5.1 經(jīng)統(tǒng)計(jì),河北某熱電公司9、10號(hào)爐自投產(chǎn)至今,已經(jīng)更換上的鰭片滲鋁管分別為1528段、1934段,在運(yùn)滲鋁管段內(nèi)壁可能存在氧化皮,因此,公司9、10號(hào)爐鍋爐水冷壁目前存在局部過熱鼓包泄漏風(fēng)險(xiǎn)。
5.2 專業(yè)技術(shù)人員對(duì)噴砂處理后管內(nèi)覆蓋噴砂的范圍和長(zhǎng)度不清楚,沒有發(fā)現(xiàn)噴砂工藝無法覆蓋全部管段缺點(diǎn)。
5.3 管材到廠后及使用前,雖然對(duì)水冷壁管材進(jìn)行了噴砂除銹處理,但受噴砂除銹工藝限制,不能有效將氧化皮處理干凈。
5.4 專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)水平不足,未意識(shí)到管材存在氧化鐵皮缺陷對(duì)后續(xù)運(yùn)行的嚴(yán)重影響。
6 防范措施
6.1制定鍋爐酸洗方案,對(duì)9、10號(hào)鍋爐水冷壁進(jìn)行酸洗,消除氧化皮造成鍋爐泄漏隱患。
6.2 重新制定防止水冷壁高溫腐蝕措施,放棄高溫滲濾技術(shù)路線,結(jié)合公司實(shí)際情況比較“超音速噴涂”、“冷噴涂”和“激光噴涂”等多種技術(shù),選擇最合適的技術(shù)。
6.3 加強(qiáng)水冷壁管材的驗(yàn)收,杜絕內(nèi)壁存在氧化皮的水冷壁管入廠。
6.4 加強(qiáng)水冷壁換管過程跟蹤,針對(duì)新更換的水冷壁管,打口焊接前,逐根檢查新管內(nèi)壁情況,存在氧化皮的管段嚴(yán)禁使用。
6.5 結(jié)合檢修對(duì)鍋爐水冷壁進(jìn)行全面檢查,重點(diǎn)檢查高負(fù)荷區(qū)域水冷壁的鼓包情況,做好金相組織及化學(xué)垢量分析,掌握鍋爐水冷壁管的劣化趨勢(shì)。
7 結(jié)束語(yǔ)
自9號(hào)爐水冷壁爆管原因找到后,熱電公司組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)其他鍋爐的水冷壁管逐一進(jìn)行了檢查和改造,各臺(tái)鍋爐的水冷壁的健康水平得到了提高,近年來再?zèng)]有發(fā)生類似事件,熱電公司的安全生產(chǎn)得到了保障。
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評(píng)論